生料磨主減速機(jī)故障原因及解決措施
2020-11-01王明萬
(保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司)
我公司3 000 t/d熟料生產(chǎn)線配套MLS3726立磨,立磨配用國內(nèi)知名品牌減速機(jī),2011年11月29日16:45左右,正常生產(chǎn)中主電機(jī)電流突然從166.94 A下降到53 A,現(xiàn)場反應(yīng)高速軸正常運(yùn)轉(zhuǎn)但磨盤無輸出。立即停機(jī)檢查,采用加固方案生產(chǎn)臨時備件支撐生產(chǎn),臨時備件使用期間先后兩次(2012年1月23日、7月24日)發(fā)生故障導(dǎo)致多次解體維修,現(xiàn)將第一次事故原因及后續(xù)措施進(jìn)行介紹,僅供參考。
1 故障檢查
1.1 停機(jī)檢查
辦理停機(jī)斷電掛牌手續(xù)后,人員進(jìn)入磨內(nèi)檢查磨盤連接螺栓,同時打開減速機(jī)檢查孔對減速箱進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查,磨盤輸出法蘭螺栓防松完好,上部檢查未見異常,隨后將檢查重點轉(zhuǎn)移到減速機(jī)內(nèi)部。17點25分左右,通過數(shù)碼相機(jī)采取特殊手段伸到減速機(jī)內(nèi)部拍照后查看圖片,發(fā)現(xiàn)二級齒輪副與行星減速連接齒套已經(jīng)具有明細(xì)裂紋及損壞跡象,至此,初步判斷二級齒輪副與行星減速連接的三件套損壞。
1.2 開箱檢查
(1)三件套損壞(外齒套已斷裂為兩體,下花鍵全部損壞,鼓行中間齒斷一齒)。從外齒套斷口來看,外齒套首先從下口開始出現(xiàn)裂紋,外齒套上口與鼓行中間齒配合段在本次事故中瞬間一次性斷裂。
(2)高速軸最外端軸承鎖緊止動片安裝時遺漏,鎖緊螺母松動導(dǎo)致高速軸軸系軸向竄動,竄動量達(dá)0.95 mm,已經(jīng)嚴(yán)重威脅螺旋散齒輪副的安全運(yùn)行,所幸未造成螺旋齒輪副損傷。
2 造成事故的主要原因
(1)由于高速軸軸承鎖緊止動片在安裝時遺漏,鎖緊螺母松動導(dǎo)致高速軸軸系軸向竄動大幅度增加,從而使減速箱內(nèi)部嚙合齒輪副所受沖擊加大,二級軸輸出花鍵與外齒套配合擺動量增加,導(dǎo)致外齒套下口超過疲勞極限后產(chǎn)生裂紋,當(dāng)裂紋發(fā)展到一定程度后整體強(qiáng)度不足,一次性裂為兩體,外齒套碎裂的瞬間造成鼓行中間齒斷裂。
(2)我公司回轉(zhuǎn)窯設(shè)計規(guī)模為3 000 t/d,由于回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮較好,長期維持在3 600~3 800 t/d產(chǎn)量生產(chǎn),導(dǎo)致磨機(jī)必須大幅度超產(chǎn)運(yùn)行才能滿足窯系統(tǒng)投料需要,生料磨長期被動超負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致三件套疲勞損壞。
(3)三件套由于設(shè)計強(qiáng)度、材料無法滿足超負(fù)荷生產(chǎn),外齒套下口易疲勞而產(chǎn)生裂紋,當(dāng)裂紋發(fā)展到一定程度后整體強(qiáng)度不足,一次性裂為兩體,外齒套碎裂的瞬間造成鼓行中間齒斷齒。
(4)帶負(fù)荷啟動。每次故障停機(jī)后均屬帶負(fù)荷啟動,加速了外齒套疲勞損壞的進(jìn)度。
(5)日常檢查不到位。由于減速機(jī)內(nèi)部空間十分狹小,在減速機(jī)未解體的情況下無法進(jìn)行日常檢查。
3 整機(jī)備件改進(jìn)方案
(1)提高輸入軸功率,將輸入軸功率從2 500 kW提高到2 800 kW進(jìn)行設(shè)計,輸入轉(zhuǎn)速、速比,外部安裝連接尺寸不變。
(2)三件套內(nèi)外齒分度圓在原尺寸基礎(chǔ)上加大15%及以上,內(nèi)外齒套、齒寬在原尺寸基礎(chǔ)上加大15%及以上,增加外齒套外徑從而改善外齒套強(qiáng)度,在三件套相應(yīng)尺寸加強(qiáng)后,按加強(qiáng)后的三件套尺寸匹配其它尺寸。
(3)加大行星架軸承型號(軸承內(nèi)徑增加80以上),提高軸承承載能力,按照重新核定的軸承型號重新匹配行星架。
(4)妥善處理軸承選型、潤滑冷卻通道設(shè)計及密封設(shè)計,要求合理分配潤滑油量,從而降低高速軸滾動軸承溫度,采用機(jī)械式密封加進(jìn)口高質(zhì)量密封圈解決漏油問題。
(5)要求重點解決減速機(jī)內(nèi)中間支撐隔板的定位準(zhǔn)確性及永久性問題,確保各級齒輪嚙合的穩(wěn)定性。
(6)減速機(jī)內(nèi)部所有軸承必須為原裝進(jìn)口SKF軸承(不得在國內(nèi)生產(chǎn)),安裝前由我方檢驗進(jìn)口報關(guān)相關(guān)證件后方可組裝。
(7)要求改進(jìn)行星架輸出上部端蓋密封結(jié)構(gòu),改為止口加O形圈密封,并適當(dāng)加大O形圈密封規(guī)格。
4 舊機(jī)返廠整機(jī)大修方案
2012年11月,經(jīng)過改進(jìn)的新減速機(jī)到貨后在大修期間進(jìn)行了更換,同時將舊減速機(jī)進(jìn)行返廠大修,維修方案如下:
(1)整機(jī)解體,對箱體自身尺寸進(jìn)行檢測,超差尺寸加工修正。
(2)箱體內(nèi)部各軸承孔安裝尺寸檢測,超差尺寸加工修正。
(3)箱體內(nèi)各鉸制孔按照重新安裝后的位置重新配鉆、配銷。
(4)各齒輪副檢查、局部劃痕精磨檢測。
(5)二級齒輪副齒輪軸更換(對方公司賠償我公司一件更換)。
(6)二級齒輪副大齒輪修磨后調(diào)面使用。
(7)行星輪、太陽輪、外齒圈齒面檢查,局部劃痕精磨檢測。
(8)整機(jī)所有軸承更換(SKF)。
(9)各間隙調(diào)整、修正達(dá)標(biāo)。
(10)輸出法蘭密封改造、密封環(huán)止口重新設(shè)計加工。
(11)推力瓦油管更換,箱體外部高壓油管重新配置。
(12)推力瓦巴士和金結(jié)合強(qiáng)度、巴士和金厚度檢查,對不達(dá)標(biāo)的推力瓦進(jìn)行更換,對各推力瓦瓦面檢查修磨。
(13)零星輔助項目檢測、檢修。
(14)整機(jī)檢測、調(diào)試并出具報告。
要求:各項目全部按廠家最新制造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測、維修及調(diào)整,整機(jī)維修調(diào)試結(jié)束出具書面報告,現(xiàn)場監(jiān)制核實后進(jìn)行組裝。
5 結(jié)束語
水泥生產(chǎn)線大型減速機(jī)故障屢見不鮮,因大型減速機(jī)備件價格相對較高,大多數(shù)使用單位均無備件,設(shè)備生產(chǎn)單位也很少能夠找到合適的救急備件,大型減速機(jī)一旦出現(xiàn)問題將給生產(chǎn)造成重大影響。鑒于以上情況,使用單位設(shè)備管理人員必須時刻高度警惕大型減速機(jī)使用、維護(hù)、備件申報各個環(huán)節(jié)工作,生產(chǎn)正常時期高度關(guān)注負(fù)荷控制問題,杜絕野蠻超產(chǎn),每次停機(jī)必須對輸入、輸出及箱體內(nèi)部各個細(xì)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢查,重點檢查齒輪嚙合、潤滑、緊固件、定位件工作是否正常,同時合理申報備件,對多發(fā)性故障要及時與設(shè)備生產(chǎn)單位對接,進(jìn)行改善性維修,確保大型減速機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。
1 故障檢查
1.1 停機(jī)檢查
辦理停機(jī)斷電掛牌手續(xù)后,人員進(jìn)入磨內(nèi)檢查磨盤連接螺栓,同時打開減速機(jī)檢查孔對減速箱進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查,磨盤輸出法蘭螺栓防松完好,上部檢查未見異常,隨后將檢查重點轉(zhuǎn)移到減速機(jī)內(nèi)部。17點25分左右,通過數(shù)碼相機(jī)采取特殊手段伸到減速機(jī)內(nèi)部拍照后查看圖片,發(fā)現(xiàn)二級齒輪副與行星減速連接齒套已經(jīng)具有明細(xì)裂紋及損壞跡象,至此,初步判斷二級齒輪副與行星減速連接的三件套損壞。
1.2 開箱檢查
(1)三件套損壞(外齒套已斷裂為兩體,下花鍵全部損壞,鼓行中間齒斷一齒)。從外齒套斷口來看,外齒套首先從下口開始出現(xiàn)裂紋,外齒套上口與鼓行中間齒配合段在本次事故中瞬間一次性斷裂。
(2)高速軸最外端軸承鎖緊止動片安裝時遺漏,鎖緊螺母松動導(dǎo)致高速軸軸系軸向竄動,竄動量達(dá)0.95 mm,已經(jīng)嚴(yán)重威脅螺旋散齒輪副的安全運(yùn)行,所幸未造成螺旋齒輪副損傷。
2 造成事故的主要原因
(1)由于高速軸軸承鎖緊止動片在安裝時遺漏,鎖緊螺母松動導(dǎo)致高速軸軸系軸向竄動大幅度增加,從而使減速箱內(nèi)部嚙合齒輪副所受沖擊加大,二級軸輸出花鍵與外齒套配合擺動量增加,導(dǎo)致外齒套下口超過疲勞極限后產(chǎn)生裂紋,當(dāng)裂紋發(fā)展到一定程度后整體強(qiáng)度不足,一次性裂為兩體,外齒套碎裂的瞬間造成鼓行中間齒斷裂。
(2)我公司回轉(zhuǎn)窯設(shè)計規(guī)模為3 000 t/d,由于回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮較好,長期維持在3 600~3 800 t/d產(chǎn)量生產(chǎn),導(dǎo)致磨機(jī)必須大幅度超產(chǎn)運(yùn)行才能滿足窯系統(tǒng)投料需要,生料磨長期被動超負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致三件套疲勞損壞。
(3)三件套由于設(shè)計強(qiáng)度、材料無法滿足超負(fù)荷生產(chǎn),外齒套下口易疲勞而產(chǎn)生裂紋,當(dāng)裂紋發(fā)展到一定程度后整體強(qiáng)度不足,一次性裂為兩體,外齒套碎裂的瞬間造成鼓行中間齒斷齒。
(4)帶負(fù)荷啟動。每次故障停機(jī)后均屬帶負(fù)荷啟動,加速了外齒套疲勞損壞的進(jìn)度。
(5)日常檢查不到位。由于減速機(jī)內(nèi)部空間十分狹小,在減速機(jī)未解體的情況下無法進(jìn)行日常檢查。
3 整機(jī)備件改進(jìn)方案
(1)提高輸入軸功率,將輸入軸功率從2 500 kW提高到2 800 kW進(jìn)行設(shè)計,輸入轉(zhuǎn)速、速比,外部安裝連接尺寸不變。
(2)三件套內(nèi)外齒分度圓在原尺寸基礎(chǔ)上加大15%及以上,內(nèi)外齒套、齒寬在原尺寸基礎(chǔ)上加大15%及以上,增加外齒套外徑從而改善外齒套強(qiáng)度,在三件套相應(yīng)尺寸加強(qiáng)后,按加強(qiáng)后的三件套尺寸匹配其它尺寸。
(3)加大行星架軸承型號(軸承內(nèi)徑增加80以上),提高軸承承載能力,按照重新核定的軸承型號重新匹配行星架。
(4)妥善處理軸承選型、潤滑冷卻通道設(shè)計及密封設(shè)計,要求合理分配潤滑油量,從而降低高速軸滾動軸承溫度,采用機(jī)械式密封加進(jìn)口高質(zhì)量密封圈解決漏油問題。
(5)要求重點解決減速機(jī)內(nèi)中間支撐隔板的定位準(zhǔn)確性及永久性問題,確保各級齒輪嚙合的穩(wěn)定性。
(6)減速機(jī)內(nèi)部所有軸承必須為原裝進(jìn)口SKF軸承(不得在國內(nèi)生產(chǎn)),安裝前由我方檢驗進(jìn)口報關(guān)相關(guān)證件后方可組裝。
(7)要求改進(jìn)行星架輸出上部端蓋密封結(jié)構(gòu),改為止口加O形圈密封,并適當(dāng)加大O形圈密封規(guī)格。
4 舊機(jī)返廠整機(jī)大修方案
2012年11月,經(jīng)過改進(jìn)的新減速機(jī)到貨后在大修期間進(jìn)行了更換,同時將舊減速機(jī)進(jìn)行返廠大修,維修方案如下:
(1)整機(jī)解體,對箱體自身尺寸進(jìn)行檢測,超差尺寸加工修正。
(2)箱體內(nèi)部各軸承孔安裝尺寸檢測,超差尺寸加工修正。
(3)箱體內(nèi)各鉸制孔按照重新安裝后的位置重新配鉆、配銷。
(4)各齒輪副檢查、局部劃痕精磨檢測。
(5)二級齒輪副齒輪軸更換(對方公司賠償我公司一件更換)。
(6)二級齒輪副大齒輪修磨后調(diào)面使用。
(7)行星輪、太陽輪、外齒圈齒面檢查,局部劃痕精磨檢測。
(8)整機(jī)所有軸承更換(SKF)。
(9)各間隙調(diào)整、修正達(dá)標(biāo)。
(10)輸出法蘭密封改造、密封環(huán)止口重新設(shè)計加工。
(11)推力瓦油管更換,箱體外部高壓油管重新配置。
(12)推力瓦巴士和金結(jié)合強(qiáng)度、巴士和金厚度檢查,對不達(dá)標(biāo)的推力瓦進(jìn)行更換,對各推力瓦瓦面檢查修磨。
(13)零星輔助項目檢測、檢修。
(14)整機(jī)檢測、調(diào)試并出具報告。
要求:各項目全部按廠家最新制造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測、維修及調(diào)整,整機(jī)維修調(diào)試結(jié)束出具書面報告,現(xiàn)場監(jiān)制核實后進(jìn)行組裝。
5 結(jié)束語
水泥生產(chǎn)線大型減速機(jī)故障屢見不鮮,因大型減速機(jī)備件價格相對較高,大多數(shù)使用單位均無備件,設(shè)備生產(chǎn)單位也很少能夠找到合適的救急備件,大型減速機(jī)一旦出現(xiàn)問題將給生產(chǎn)造成重大影響。鑒于以上情況,使用單位設(shè)備管理人員必須時刻高度警惕大型減速機(jī)使用、維護(hù)、備件申報各個環(huán)節(jié)工作,生產(chǎn)正常時期高度關(guān)注負(fù)荷控制問題,杜絕野蠻超產(chǎn),每次停機(jī)必須對輸入、輸出及箱體內(nèi)部各個細(xì)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢查,重點檢查齒輪嚙合、潤滑、緊固件、定位件工作是否正常,同時合理申報備件,對多發(fā)性故障要及時與設(shè)備生產(chǎn)單位對接,進(jìn)行改善性維修,確保大型減速機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。
本文來源于《新世紀(jì)水泥導(dǎo)報》