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某船舶主推進齒輪箱故障判斷與分析

2020-10-27
傅利強
(中交上航局航道建設有限公司)
某船舶在調(diào)遣至烏拉圭途中,左推進齒輪箱機帶泵損壞,在無機帶泵備件的情況下,選擇備用泵替代使用,該齒輪箱先期已有滑油溫度高,潤滑壓力下降的征兆。
本文主要分析了齒輪箱油泵損壞及滑油溫度高的原因,并針對該齒輪箱提出改進方案。
01 齒輪箱參數(shù)
本船配有左右兩臺推進減速齒輪箱,型號:ACG950/ PF800-1,生產(chǎn)商:SCANA。
左右旋向相反,額定輸入功率 6000KW,輸入軸轉(zhuǎn)速 750rpm,底部輸出軸輸出至可調(diào)螺旋槳, 螺旋槳轉(zhuǎn)速 152rpm,使用摩擦式液壓離合器,上部輸出軸輸出至軸帶發(fā)電機,發(fā)電機轉(zhuǎn)速1500rpm,額定功率 5760KW, 齒輪箱滑油溫度 50℃。
傳動形式如圖1所示。
02 故障經(jīng)過
船舶在調(diào)遣至烏拉圭的途中,機艙值班巡回檢查時發(fā)現(xiàn)左推進齒輪箱潤滑油壓力下降至 0.35MPa,下降趨勢明顯,其他壓力正常(離合器油壓、伺服油壓)。
停車拆檢機帶泵,發(fā)現(xiàn)機帶齒輪泵的從動齒輪 6 個齒局部損壞,齒輪軸及軸承磨損嚴重。
如圖 2 所示。
因無機帶泵備件,備用泵替代使用。
但備用泵使用后,油泵排出壓力不穩(wěn)定,波動很大,從排出壓力表上可以看出有10bar 的壓力波動,導致離合器自動脫排。
針對此情況,外接了蓄能器以使油泵油壓穩(wěn)定;但是油溫及推進齒輪箱小齒輪軸前軸承(圖 1 中 TS26)溫度和推進齒輪箱小齒輪軸后軸承(圖 1 中 TS25)溫度還是高,冷卻器拆檢正常,另外加冷卻器加強冷卻,螺旋漿在 85% 負荷時油溫在 60℃左右。
到港后,對齒輪箱滑油系統(tǒng)再次進行檢查,并調(diào)整了恒溫閥,螺旋漿在 85% 負荷時油溫在 57℃左右,仍舊偏高,然后將備用泵換新,拆除了外加的冷卻器,螺旋漿在 85% 負荷時油溫在 54℃左右,這樣,齒輪箱油溫基本屬于正常,但還是需要蓄能器來維持油泵出口壓力的穩(wěn)定。
03 故障分析
經(jīng)了解,之前船舶在施工時,左推進齒輪箱油溫已接近 63℃(報警值),左推進齒輪箱小齒輪軸前軸承(圖 1 中TS26)溫度接近 67℃(報警值),左推進齒輪箱小齒輪軸后軸承(圖 1 中 TS25)溫度接近 65℃,其余溫度正常,潤滑油壓已明顯比 4bar 的背壓閥設定值低。在調(diào)遣初期,槳角 85%時都未超報警值,但油溫已明顯比右邊高 7℃左右,TS25、TS26 比右邊高 10℃左右,其余溫度正常,潤滑壓力 3.7bar 左右。
為了解各油壓以及油溫的關系,如圖 3 所示,機帶泵從油底殼吸油,油液排出至雙聯(lián)濾器,當油壓低時,通過 PS1 壓力繼電器來控制備用泵自動起動。
油液經(jīng)雙聯(lián)濾器后到達 V1、V2、V3 三個閥,V1 為安全閥,設定值為 40bar,正常情況下不動作,當油壓超出設定值后開啟溢流至恒溫閥 V6;V2 為伺服油壓閥,設定為24bar,用來保證伺服油壓的穩(wěn)定,多余的油溢流至恒溫閥 V6,極小一部分通過 1mm 的節(jié)流孔作為驅(qū)氣和起壓用;V3 為減壓閥,設定值為 21bar,把 24bar 的伺服油減壓至 21bar 作為離合器的驅(qū)動油。
油液經(jīng)恒溫閥 V6 到冷卻器,冷卻后的滑油在 4bar 的背壓閥 V7 的作用下到達各潤滑點后流回油箱。
引起油溫高的原因有以下幾個方面:
(1)推進齒輪箱小齒輪軸前軸承(圖 1 中 TS26)和推進齒輪箱小齒輪軸后軸承(圖 1 中 TS25)工況不好發(fā)熱。
(2)冷卻器冷卻效果不好。檢查冷卻器后冷卻器正常,排除了該疑點。
(3)恒溫閥工作不正常。通過調(diào)整恒溫閥的開度可以改變經(jīng)過冷卻器的滑油量而調(diào)整油溫,調(diào)整的不一樣,流經(jīng)冷卻器的油量也不一樣,所以在相同負荷下齒輪箱油溫高或低不能代表齒輪箱發(fā)熱量的高或低,最真實的是要看冷卻器帶走熱量的多少。
(4)油泵內(nèi)泄大,排量不足流經(jīng)冷卻器的滑油量減少。
通過換新備用泵后,取消外加冷卻器后相同工況下齒輪箱油溫又下降了 3℃,可以看出以前油泵內(nèi)泄已較大。一般情況下,油泵的設計都有一定的富余量,油溫偏高泄漏加大的話,是靠自動關小背壓閥的開度來保證潤滑油壓。所以油溫一高潤滑壓力也隨之下來,是由于油泵的排量已不足。
再來看圖 2損壞油泵的情況,齒斷裂和齒輪軸及軸承磨損,可以得出結論,齒的斷裂是由于軸與軸承先磨損后超極限再引起的,也可以解釋油泵損壞前內(nèi)泄量大冷卻不足的原因,是因為軸承及軸磨損后間隙太大影響了齒輪泵的端面間隙而內(nèi)泄加大。
這一點后在拆檢右齒輪箱機帶泵時得到驗證,該泵軸承及軸已磨損很嚴重,齒輪還好沒損壞。
04 改進方案
(1)滑油泵的選型。
從圖 2 可以看出,油泵齒輪軸與滾柱軸承的滾柱直接接觸,且從磨損程度上看,軸比滾柱更易磨損,所以不能靠定期更換軸承來延長油泵的使用時間,必須要軸承及齒輪都同時更換才行。
(1)建議選用質(zhì)地較軟的滑動軸承型齒輪泵;(2)備用泵安裝位置離齒輪箱的吸入口太遠,以致吸入 性能差引起排出壓力不穩(wěn)定,需要蓄能器來穩(wěn)壓;建議備用泵靠近齒輪箱油泵吸入濾器安裝,并盡量減少彎頭和管徑突變;(3)密切關注齒輪箱小齒輪軸軸承的溫度變化,如有升高的趨勢,擇機檢查小齒輪軸與兩軸承的間隙及軸線情況;(4)機帶泵改成兩臺,一臺高壓低流量用于合排,另一臺低壓大流量用于潤滑,達到降低油泵機械負荷,延長使用壽命。
05 總結
從齒輪箱數(shù)據(jù)不正常到判斷出機帶泵故障再到故障排除的過程可以看出,提早發(fā)現(xiàn)故障,可以有效地保證設備不會造成更嚴重的損壞,保證船舶的安全運營。想要以最快、最有效的方法發(fā)現(xiàn)、排除故障,必須對各設備功能、原理及性能理解透徹,還要加強機艙值班巡回檢查,定期比對各參數(shù),判斷其變化趨勢,及時地掌握各設備的運行工況。
來源:《中國水運》 2019年第4期