原料立磨磨輥潤滑系統(tǒng)改進
2020-10-17楊義潤,陸廣軍
(河北省冀東水泥集團裝備研發(fā)中心)
某公司自行研制的多臺原料立式輥磨機,已經(jīng)在公司內(nèi)部子公司投入生產(chǎn)運行。2009年12月內(nèi)蒙古錫林浩特市阿巴嘎旗投產(chǎn)的立磨出現(xiàn)磨輥空氣帽噴油的現(xiàn)象,而在其他子公司的運行正常。針對此現(xiàn)象該公司進行了詳細的討論和分析,認為其原因主要是:內(nèi)蒙天氣寒冷而且持續(xù)時間長,油液會變得粘稠;另回油泵設(shè)置在磨輥潤滑系統(tǒng)中的油箱附近,與磨輥之間的連接管路又較長,造成負壓不夠,回油泵在液壓系統(tǒng)中達不到使用要求,不能使粘稠的油液及時回到油箱,造成磨輥內(nèi)存油越來越多,最后出現(xiàn)噴油現(xiàn)象。為此曾嘗試為輸油管路增加加熱帶,使管路潤滑油溫度提升,但因管路太長、環(huán)境溫度太低(最低溫度達-30℃),此措施效果并不明顯。(河北省冀東水泥集團裝備研發(fā)中心)
為解決這一問題,該公司在回油管路的磨輥端增加一套回油泵裝置,作為油箱端回油泵的補充,當回油管路存在回油不暢時,啟動該回油泵使之回油能力大大提高。同時設(shè)置支路連接供油管路,以保證磨輥內(nèi)部潤滑油不足時不會將增設(shè)回油泵燒壞(見圖1)。如果環(huán)境溫度適宜不必使用此增設(shè)回油泵時,只要打開并聯(lián)支路將增設(shè)的回油泵短路,關(guān)閉增設(shè)的回油泵即可。此外,由于現(xiàn)場溫度太低保留了管路的加熱帶,以降低環(huán)境溫度對油品的影響。
圖1 磨輥潤滑改進示意圖
技改具體實施時,將回油泵放置在磨機的橋架上,按照圖1現(xiàn)場配置管路。此位置靠近磨輥潤滑回油管路的磨輥出油口,且便于平時檢查(維護橋架與磨機的檢修平臺處于同一水平位置;回油泵放置在磨機橋架的空余位置,示意見圖2)。
圖2 新增回油泵放置位置示意
經(jīng)過以上改進后,該磨機的磨輥潤滑系統(tǒng)工作正常,未再出現(xiàn)大量噴油的情況。因此磨機的設(shè)計以及設(shè)備安裝和使用,要根據(jù)現(xiàn)場的實際進行相應(yīng)的調(diào)整或配套增加相關(guān)的裝備,以使磨機實現(xiàn)正常穩(wěn)定的運行。
(來源:中國水泥備件網(wǎng))