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寶鋼改善潤滑管理實現降本增效

2021-02-13
隨著中國經濟朝著高質量發(fā)展轉型,有專家指出,鋼鐵企業(yè)需要向技術高效化、管理精益化、結構清潔低碳化、資源循環(huán)化和實施標準化的方向前進。在此背景下,在“提升效率”方面已經十分完善的寶鋼,逐步將目光聚焦到了一些精細化領域,比如潤滑管理。
鋼鐵企業(yè)采用自動化連續(xù)性的生產模式,設備的穩(wěn)定可靠工作極為重要,像寶鋼這樣的大型鋼鐵企業(yè)生產規(guī)模較大、產線機組眾多、工況各有不同,而復雜惡劣的工況條件對設備提出苛刻的潤滑要求,特別是現代化鋼鐵設備結構緊湊、精度高、價格貴,良好的潤滑管理不僅能夠幫助延長設備壽命、減少故障次數及異常停機時間、降低生產維護及備件費用,還能幫助降低能耗和廢油排放,優(yōu)化資源利用。
延長“高空換油”周期,安全環(huán)保還節(jié)能!
寶鋼硅鋼廠里有56臺冷卻水塔,由于其風機減速箱位于19米高的平臺,油品取樣比較困難,無法進行周期檢測,一直以來寶鋼只能根據經驗制定換油周期,每7000小時就要更換一次減速箱油。然而風機減速箱的特殊結構和位置,使得每次換油必須以人工方式“高空作業(yè)”,操作相當不便,還非常耗時,更有潛在的安全風險。頻繁的換油需求和高昂的換油成本,讓寶鋼困擾不已。
經現場檢查,發(fā)現寶鋼原先在減速箱軸承上使用的礦物油抗氧化性能較差,時間一長齒輪上容易形成油泥沉積,因而導致?lián)Q油周期短。同時,由于礦物油牽引系數較高,會導致風機減速箱能耗較高。經過工程計算,決定使用SHC™ 629合成潤滑油替代原先的礦物油,以滿足風機減速箱軸承長壽命運行和節(jié)能降耗的需求。
SHC™合成油與礦物油抗氧化性測試對比圖
與普通礦物油相比,SHC™ 629合成潤滑油在設備保護、油品壽命及無故障操作等方面表現杰出,進而幫助提高生產力。SHC™ 629合成潤滑油具備優(yōu)越的抗高溫及抗氧化性能,能有效減少油泥沉積;即使在應用于負荷極重的齒輪和受高剪切作用的軸承時,仍能承受機械剪切力的作用,而黏度則幾乎沒有降低,因此能夠在實際工作溫度下,滿足冷卻水塔風機減速箱中的兩種低速軸軸承的潤滑需求,使“高空換油”作業(yè)問題得到了極大的改善,換油周期從原來的7,000小時延長至28,000小時,顯著減少了換油次數和工程師換油時的安全隱患。
不僅如此,由于分子內摩擦力比礦物油小了很多,SHC™ 629合成潤滑油還給工廠帶來了顯著的節(jié)能效果,大幅降低了風機減速箱的能耗。通過現場控制變量條件下的對比能耗測試,發(fā)現使用美孚SHC™ 629合成潤滑油,較原先使用的ISO VG 150礦物油節(jié)約電耗達0.9%,一年下來56臺冷卻水塔可降低能耗約306兆瓦時(MWh),每年減少228噸二氧化碳排放,加上延長換油周期帶來的效益,僅僅是這56臺冷卻水塔就可每年為寶鋼節(jié)省超過21萬元的維護成本,每年減少廢油排放約2,100升。
選擇合適的潤滑油品,“電老虎”進一步節(jié)能減排!
類似的狀況也發(fā)生在空壓機上。由于對壓縮空氣需求量非常大,主要用于氣動傳動、干燥、金屬切割、設備冷卻、處理火焰及工廠儀表吹掃等各個環(huán)節(jié),空壓機在寶鋼的應用十分廣泛,設立了多個空壓站,耗電量占比非常高。寶鋼通過優(yōu)化空壓機組本體的設計和選型、改進壓縮空氣系統(tǒng)管網的運行和管理、以及先進生產工藝的應用,已經實現了主要生產區(qū)域內的壓縮空氣系統(tǒng)能源利用效率的提高,有效降低了空壓機組的生產成本。從細節(jié)處比如潤滑油的升級入手,實實在在幫助寶鋼實現了空壓機系統(tǒng)的節(jié)能降耗。
以螺桿式空壓機為例,其潤滑方式可分為噴油潤滑和無油潤滑,噴油式的主要潤滑部件是螺桿和軸承,而無油式的主要潤滑部件為同步齒輪和軸承。無論是螺桿還是同步齒輪,摩擦副間都以滑動摩擦為主,與礦物油相比,合成潤滑油能夠更加有效地降低部件表面的摩擦,因而產生顯著的節(jié)能效果。而另一種離心式空壓機在使用合成潤滑油時,也能夠更加有效地降低齒輪嚙合時的表面摩擦,因而節(jié)能效果顯著。
除此以外,由于具備更優(yōu)越的抗氧化性能,合成潤滑油的高溫表現更優(yōu)于礦物油,能有效幫助減少積碳的形成,避免潤滑故障和非計劃停機,幫助延長換油周期。
寶鋼冷軋廠2#彩涂線空壓站的4臺螺桿式空壓機,原先采用的專用礦物油因抗氧化性能較差,高溫時容易產生積碳,且易于揮發(fā),采購成本高昂。改為使用SHC™ 626合成潤滑油以改善空壓機的潤滑現狀。經現場對比測試,使用SHC™ 626合成潤滑油替代ISO VG 68專用礦物油,可節(jié)約電耗約5.7%。根據保守估算,僅這4臺空壓機使用美孚SHC™ 626合成潤滑油,每年可為寶鋼節(jié)省能耗約376兆瓦時(MWh),減少超過293噸二氧化碳的排放,節(jié)約27萬多元人民幣,這其中還不包括因使用合成油而避免的非正常停機損失和空壓機維護成本等。
而對寶鋼硅鋼部壓縮器站的9臺離心式空壓機,改為使用SHC™ 624合成潤滑油替代ISO VG 32礦物油,不僅幫助有效解決了軸承潤滑不良的問題,還為寶鋼帶來了每年67萬千瓦時(KWh)的能耗節(jié)省,由此每年可減少二氧化碳排放約560噸,僅在節(jié)能和潤滑油采購方面就能為公司每年節(jié)省超過44萬元人民幣。
優(yōu)化油品庫存管理,也是有效的減排措施!
為了滿足生產需要,寶鋼集團有大量的潤滑油品庫存。然而由于市場變化原因,美孚威格力™ 533和美孚威格力™ 546有大量的庫存不能及時投入使用,這不僅占用了庫存空間,而且也是一種資金的浪費。
經調研并在計算的基礎上,將現有大量庫存的美孚威格力™ 533和美孚威格力™ 546按一定比例進行現場油品混合,將混合油作為美孚威格力™537的替代產品,用于寶鋼下屬第一鋼鐵廠熱軋車間的一條初軋生產線和七條精軋生產線。調和方案綜合考慮調和后油品的黏度和主要理化指標及黏度控制極限問題,將原先黏度為ISO VG 220和ISO VG 460的兩款潤滑油混合成ISO VG 320黏度的調和油,并兼顧環(huán)境因素調整調和方式,建議可使用加熱裝置將原儲油罐的油品加熱到40攝氏度以上,同時在調和前期、中期和后期提供定期油品分析及維護建議,并提供現場快速黏度測試和相應潤滑管理與設備維護的培訓,以保證整個操作過程的油品調和效果和投入使用后續(xù)的運行維護。
使用調和潤滑油這幾條熱軋生產線原先均使用美孚威格力™ 537作為設備潤滑油品,每年有很大的使用和消耗量。調和替代方案的有效執(zhí)行有效幫助寶鋼平衡了潤滑油庫存,使資源得到了更有效合理的利用,實現了更為可持續(xù)性的生產,據計算,還可為寶鋼帶來超過33萬元的成本節(jié)省。
全面優(yōu)化的潤滑管理幫助寶鋼有效提升設備可靠性,實現更為高效、綠色的生產,更進一步挖掘其可持續(xù)性發(fā)展?jié)摿Α?
(來源:設備管理交流)