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回轉(zhuǎn)窯翻瓦事故處理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

2021-02-10
褚衍朋  姜德生  梁孝華  張寶民  孔祥鋒
(山東泉興水泥有限公司)
一、事故描述
某公司3#回轉(zhuǎn)窯Φ4.8 m×74m,三擋支撐,帶液壓擋輪,斜度4%,設(shè)計(jì)產(chǎn)量5000~6000t/d。2017年10月14日17點(diǎn)5分,現(xiàn)場(chǎng)崗位人員接到中控通知,三擋托輪瓦溫升高,已達(dá)到70℃,無(wú)法控制,要求現(xiàn)場(chǎng)抓緊排查。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),三擋4#瓦已有輕微冒煙,隨即反饋中控,減少投料量,降低窯速,并準(zhǔn)備止料停窯,隨后聽(tīng)到托輪內(nèi)部有響聲,于17點(diǎn)16分止料停窯,停窯的瞬間造成翻瓦。
在拆卸過(guò)程中,由于經(jīng)驗(yàn)不足,只顧拆卸托輪軸承上蓋固定螺絲,沒(méi)有先把回轉(zhuǎn)窯筒體頂起來(lái),由于翻瓦造成托輪軸底部懸空,隨著固定螺絲的減少,在回轉(zhuǎn)窯和拖輪的重力作用下,托輪出現(xiàn)松動(dòng),下落過(guò)程中造成兩個(gè)托輪軸承座損壞。
二、維修方案
由于各配件廠家都沒(méi)有配件,為保證生產(chǎn),只能嘗試焊補(bǔ)修復(fù)。
(1)使用500t液壓頂在輪帶下部將窯筒體頂起約30mm,用寬300 mm,厚10mm的鋼板制作一個(gè)托輪支撐架,從托輪中間將托輪底半部分包圍,兩側(cè)各一臺(tái)50t螺旋頂將托輪托起,見(jiàn)圖1。
圖1 液壓頂托窯現(xiàn)場(chǎng)
(2)拆除托輪瓦上蓋,首先將球面瓦復(fù)位進(jìn)行輔傳轉(zhuǎn)窯,由于回轉(zhuǎn)窯是急停,必須先轉(zhuǎn)窯降溫,倒掉窯內(nèi)部物料,減小窯筒體的彎曲變形,待筒體溫度降到150℃以下,使用吊車將托輪吊到地面,再將球面瓦逐個(gè)拆除吊出,最后吊出軸承座。
(3)清洗兩個(gè)軸承底座,打磨焊口周圍露出金屬色,使用氧炔焰清理斷口處的油污雜質(zhì)。
(4)按照軸承底座原狀進(jìn)行拼湊點(diǎn)焊,使用角磨機(jī)進(jìn)行打磨開(kāi)坡口,先進(jìn)行外部焊接,焊接過(guò)程采用Φ3.2mm A102不銹鋼焊條,直流焊機(jī)反接,焊條加熱到200℃保溫,隨用隨取,整個(gè)焊接過(guò)程采用小電流,錘擊焊縫的原則,短段、斷續(xù)、分散焊、保證焊接時(shí)能夠打開(kāi)熔池,將整條焊縫分成若干小段,不要連續(xù)施焊。第一層焊完后,用角磨機(jī)在焊縫上磨去一些焊肉,檢查不存在氣孔、裂紋等缺陷,再進(jìn)行第二層焊接,見(jiàn)圖2和圖3。
圖2 損傷的軸承座
圖3 修復(fù)后的軸承座
(5)焊接軸承座的同時(shí)刮瓦、研軸、修復(fù)調(diào)整煤管同步進(jìn)行,瓦襯與球面瓦、托輪軸的接觸調(diào)節(jié),要符合1~2點(diǎn)/2.5㎡、1點(diǎn)/1㎡、包角30°,托輪軸涂抹干凈的液壓油后先用80目砂帶拉磨,再使用120目砂帶進(jìn)行拉磨提高光潔度,整個(gè)搶修過(guò)程用時(shí)約90h。
三、原因分析
(1)由于發(fā)現(xiàn)不及時(shí),現(xiàn)場(chǎng)人員接到通知排查時(shí)托輪瓦溫已經(jīng)達(dá)到70℃,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有備用油,無(wú)法及時(shí)補(bǔ)充新的潤(rùn)滑油,是造成此次事故的一個(gè)原兇。
(2)回轉(zhuǎn)窯大齒圈附近間斷性的振動(dòng)較大,尤其大齒圈6~10號(hào)彈簧板振動(dòng)特別嚴(yán)重,軸承座基礎(chǔ)有較明顯的晃動(dòng),經(jīng)停窯后打開(kāi)窯門(mén),發(fā)現(xiàn)煤管頭部磨損嚴(yán)重,各風(fēng)道間隙不均勻,導(dǎo)致窯內(nèi)結(jié)圈嚴(yán)重,窯皮分布不均勻是造成齒圈振動(dòng)的另一原因,由于齒圈距離三檔較近,產(chǎn)生共振晃動(dòng),最終導(dǎo)致托輪瓦溫度高無(wú)法控制,是引發(fā)此次事故的又一個(gè)原因,見(jiàn)圖4和圖5。
圖4 回轉(zhuǎn)窯內(nèi)部不規(guī)則的窯皮
圖5 磨損后的燃燒器
四、運(yùn)行效果及應(yīng)急處理方法
4.1 運(yùn)行效果
經(jīng)過(guò)焊補(bǔ)修復(fù),使用至今,效果較好,沒(méi)有出現(xiàn)滲漏,將此次事故損失降到了最低,同時(shí)也對(duì)測(cè)溫端面熱電阻進(jìn)行更換,將拖輪油溫、瓦溫報(bào)警值分別由之前的55℃下調(diào)至50°,以引起中控與現(xiàn)場(chǎng)巡檢的重視。
4.2 應(yīng)急處理辦法
現(xiàn)場(chǎng)始終保持一桶備用托輪潤(rùn)滑油(大約15~20kg,存放于窯稀油站房)和一個(gè)備用油桶,各檔附近布置一套臨時(shí)水管,固定存放位置,告知所有同轉(zhuǎn)窯崗位和維修人員,以備不時(shí)之需。當(dāng)瓦溫有上漲趨勢(shì),且不超65~70°時(shí),以循環(huán)加油冷卻為主,中控立即大幅度減料,降低窯速至2.0r/min以內(nèi),當(dāng)加油循環(huán)冷卻無(wú)效果仍繼續(xù)上漲時(shí),可以直接向拖輪瓦內(nèi)部加水,加水時(shí)應(yīng)避免直接接觸托輪軸,避免急冷托輪軸造成對(duì)托輪軸的損傷。
來(lái)源:《水泥》2019年07期