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煤磨小齒輪跑套事故原因及處理措施

2020-11-07
趙小增
(大連天瑞水泥有限公司)
某公司MFB風掃煤磨于2010年5月投入使用,一直正常運行。在2015年12月底進行大齒輪和小齒輪翻面大修后,一度出現(xiàn)固定端軸承溫升異常,因未能及時準確判斷故障產生的原因和故障發(fā)生的準確部位,最終發(fā)生小齒輪跑套事故?,F(xiàn)就該故障的處理作一小結,供同行參考。
一、故障原因
2015年12月底設備大修,由于該煤磨的大齒輪與小齒輪工作面磨損較重,需要更換??紤]備件成本較高且采購周期較長,最終采取翻面繼續(xù)使用的檢修方案,由外協(xié)單位負責施工。2016年3月底檢修完成后,進行了空負荷試車和滿負荷試車,各項參數(shù)均正常。但是在2016年4月初正式恢復正常生產后一周左右,小齒輪固定端軸承隔三差五出現(xiàn)溫升和振動異常情況,為此,該公司組織維修人員對該設備的傳動部分以及軸承座地腳螺栓、軸承安裝游隙、潤滑脂潤滑情況、測溫系統(tǒng)全部進行檢查,除小齒輪自由端軸承座的地腳螺栓輕微松動外,其余部位均正常。將松動的地腳螺栓全部緊固后,設備再次運行各項參數(shù)又恢復正常。期間雖又出現(xiàn)幾次軸承溫升和振動異常情況,但未造成停機,未引起相關管理人員的重視。
至9月17日2:32,現(xiàn)場巡檢工發(fā)現(xiàn)煤磨大齒圈罩靠小齒固定端軸承處出現(xiàn)火星飛濺而緊急停機。
事故發(fā)生后,經現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),小齒輪兩側的脹套鎖緊螺栓已全部松動,自由端側的脹套外圈斷裂,固定端側的脹套內圈斷裂,兩側的擋油環(huán)損傷,小齒輪跑套嚴重,煤磨已無法正常運行,見圖1。
圖1 小齒輪跑套事故現(xiàn)場照片
經查,該煤磨小齒輪采用的是Z2型脹緊聯(lián)接套,內徑dX外徑D=380mm×475mm,齒輪內孔公差Φ475H80+0.097,表面粗糙度Ra3.2,兩端齒輪內孔同軸度6級。
經解體測量發(fā)現(xiàn),齒輪自由端內孔尺寸476.26mm,固定端內孔尺寸475.18mm,尺寸均出現(xiàn)超差偏大,兩側的脹套已無法脹住小齒輪。值得注意的是,解體后齒輪兩側內孔均沒有明顯摩擦損傷的痕跡,這說明在2015年12月底設備大修時,小齒輪翻面過程中,齒輪內孔已經出現(xiàn)尺寸超差,維修人員未進行尺寸檢測,未能及時發(fā)現(xiàn)這一重大隱患而直接進行裝配,在螺栓擰緊過程中也未按相關技術要求和擰緊步驟進行緊固。設備在運行過程中,大齒輪與小齒輪摩擦致使小齒輪出現(xiàn)相對滑移,最終齒輪與齒圈罩剮蹭,出現(xiàn)火星飛濺,造成事故的發(fā)生。
二、處理措施
事故原因找到后,采取了以下補救措施:
(1)將兩側的齒輪內孔先加工至478mm,然后補焊再加工,尺寸嚴格按Φ475H80+0.097,表面粗糙度Ra3.2,兩端齒輪內孔同軸度6級控制。
(2)重新采購新的Z2-380×475脹緊聯(lián)接套。
(3)按照脹套安裝要求和螺栓擰緊步驟進行安裝和螺栓緊固。
(4)對兩側的擋油環(huán)及密封端蓋進行改造,將原筒形結構全部改造為半圓形對開結構,將擋油環(huán)的外表面和密封端蓋的內表面進行加工,確保兩者留有足夠間隙。
三、故障警示
處理完成后,煤磨開機運行正常。這一事故提醒我們,在設備檢修時,相關維修人員千萬不能偷工減料,麻痹大意,一定要嚴格按照設備相關技術文件和要求進行檢測施工,確保符合技術要求方能開機,否則后患無窮。
來源:《中國水泥》2018年10期